• Die Forumsregeln und Nutzungsbedingungen findet ihr in der Navbar unter Impressum !
    Bitte unbedingt beachten!
    Wie überall im Leben gibt es Spielregeln, so auch hier!
    Die Datenschutzerklärung zum DSGVO findet ihr ebenfalls in der Navbar unter Datenschutzerklärung !
    Hinweis nach DSGVO :
    Es ist hier keinerlei Angabe erforderlich. Alle Angaben in diesem Bereich sind öffentlich sichtbar und werden freiwillig gemacht. Mit einem Eintrag in diesem Bereich erkenne ich dieses an, und bestätige die Datenschutzerklärung zur DSGVO für das Forum gelesen zu haben.

    Danke

Eigenbau MAN F8 letztendlich als Tandemkippzug

Pistenbügler

Active member
Registriert
09.10.2010
Beiträge
1.303
Nun schreibe ich hier weiter.

Nach etwas längerer motivationsbedingter Abstinenz, hat mich heute der erste kleine Basteldrang wieder erwischt. Es ist zwar nicht viel, aber auch Kleinvieh macht ja bekanntlich Mist ;)

26909650ov.jpg

Und so schaut´s nun vorne aus:

26909652cj.jpg

Die breiten Schlappen bleiben nun doch drauf, andernfalls hätte ich nicht nur in neue Reifen, sondern auch in Achsschenkel investieren müssen.
Das Geld stecke ich lieber in andere Dinge.
Am hinteren Ende ändert sich auch was. Ich habe mal zur Probe die ehemaligen Schutzbleche meines ACTROS aufgelegt:

26909655wd.jpg

Das passt für einen Abroller doch wesendlich besser :ok , also werde ich nen Satz neue Bleche mit passenden Maßen anfertigen.

Zum Schluß mal eine Stellprobe mit Aufbau, welcher ebenfalls noch angepasst wird.

26909658cp.jpg

Gruß

Carsten
 
Moin, moin :winker

Heute ging es ein Stückchen weiter. Neue Kotflügel hinten entstanden und eine Anhängerkupplung:

26929868ev.jpg

26929869xm.jpg

Somit habe ich auch das Höhenproblem etwas kaschiert und ich kann den vollen Pendelweg ausnutzen, ohne das es schleift :ok

26929871wj.jpg

Nun zur Anhängerkupplung:

Es ist eine Messinglötkonstruktion und eine 1 : 1 Replika der ehemaligen Kupplung meines Tandemzuges.

26929872qn.jpg

26929874nn.jpg

26929875ip.jpg

Gruß

Carsten
 
:winker zusammen!

Es geht weiter, Überschrift lasse ich entsprechend ändern, und meine akute " Null-Bock-Phase " der letzten Wochen ist dank Krankschreibung ( Virusgrippe :heul ) der letzten Tage erledigt. Irgendwie muß ich ja die Zeit totschlagen, wenn man nicht mehr das Bett hüten muß :) .
Also dicken Pulli an, und ab in die Katakomben!

Vorsichtiges zurückbauen, es soll ja alles brauchbare wieder Verwendung finden ( die amputierte Achse übrigens in der demnächst kommenden Ramme ;) )

27542626wa.jpg

Die Aufhängung des Motors musste ich allerdings ändern, sonst hätte die Achse nicht drunter gepasst

27542627fu.jpg

Jetzt gib es endgültig kein Zurück mehr!!!!!

27542628kf.jpg

Das vorläufige Ergebnis:

27542632ax.jpg

Die hässlichen Kotflügel hinten veschwinden natürlich, er bekommt hinten die schomal verbauten Bleche zurück, ( wenn ich sie im Müll nochmal finde :hfg , hab sie versehendlich entsorgt ), und zur Kabine hin Viertelbleche.

Ein kleiner Vorgeschmack:

http://www.baumaschinenbilder.de/forum/attachment.php?attachmentid=1285283

Gruß

Carsten
 
Moin Moin Carsten
Als 3 Achs Kipper natürlich auch eine feine Sache , aber der Hakenabroller war mein Favorit ! Aber wer weiss schon , was beim nächsten ändern draus wird :hfg , Michael
 
Tach och Carsten,

Überschrift geändert. Mal sehen, wie lange sie diesmal gültig bleibt. Könnte ja noch eine Sattelzugmaschine werden?! :hfg
 
:winker

Mal sehen, wie lange sie diesmal gültig bleibt. Könnte ja noch eine Sattelzugmaschine werden?! :hfg



Ne, ne, den Fehler habe ich schon einmal gemacht und bitter bereut. Der ehemalige ACTROS-Zug war mit Abstand das Fahrzeug, welches nach meinem " Eisenschwein " den meisten Spielspaß brachte. Also muß ein solcher Zug wieder her, allerdings mit einigen kleinen konstruktiven Änderungen.

So, heute wieder ein bisschen gebastelt.

Als Erstes die Kotflügel geändert:

27558565cu.jpg

Nun musste das Lenkservo ja noch irgendwo untergebracht werden, hier die Lösung aus 3 mm Alublech:

27558566on.jpg

27558568zq.jpg

27558571sy.jpg

Hier ist es nun an Ort und Stelle:

27558572jq.jpg

Die Lenksange ist noch provisorisch, obwohl.......................hält eigendlich ganz gut!

Zu guter Letzt habe ich die Kabine nochmal um ein paar Millimeter angehoben:

27558577gr.jpg

Nun nochmal ein Gesamteindruck des schon wieder fahrbereiten Boliden:

27558583tx.jpg

Guten Start in die neue Woche!

Überschrift geändert.


:thx Stieven!

Gruß

Carsten
 
Sieht gut aus, und die Kotflügel hast Du auch wiedergefunden...Respekt. :ok
 
Gefällt mir sogar noch besser als der 4-Achser :ok
Das Lenkservo ist so wie´s aussieht an der Achse befestigt, passt die Konstruktion auch beim Einfedern?
Oder hast du unterhalb der Blattfedern den Rahmen ausgefeilt?
Die hinteren Kotflügel passen richtig gut, da hast du scheinbar ein Händchen für...
 
Servus Carsten!

Da haste nun so lange an der Lenkung rumgebastelt und jetzt sägst du sie einfach ab...;)
Aber ich kann das verstehen, und finde es auch besser das man sich mal umentscheidet als halbherzig und damit lustlos weiterzubauen.

Ich find den als 3 Achser auch besser und sicher auch zeitgemäßer als der 4 Achser.:ok
Das wird ein klasse Modell,... allein schon wegen dem Fahrerhaus!:prost
 
Guten Morgen zusammen :winker

Das Lenkservo ist so wie´s aussieht an der Achse befestigt, passt die Konstruktion auch beim Einfedern?
Oder hast du unterhalb der Blattfedern den Rahmen ausgefeilt?

Nein da ist nichts ausgefeilt. Zwischen Servo und Motorträger sind noch 5 mm Luft. Da ich die Vorderachse aufgrund des hohen Gewichtes der Kabine ( und deren späteren Inhalt ) im Vergleich zu einem normalen Tamiya-Fahrzeug wesendlich straffer aufgehängt habe, wird da schon nix anbrennen.

und die Kotflügel hast Du auch wiedergefunden...Respekt.

Nein, die hatte ich tatsächlich entsorgt. Aber zum Glück, denn diese Version gefällt mir 1000 mal besser:hfg

So, nach endlosem Warten hat der Bau des Hilfsrahmens begonnen. Da ich aber leider mal wieder beruflich voll unter Strom stehe, geht´s nur in kleinen Schritten vorran :angry

27593132hm.jpg

Ein bisschen Kleinserienfertigung aus 0,8 mm Alublech

27593136rx.jpg

Was das hier wohl wird???????

27593133dh.jpg

27671310fw.jpg

Richtig, der Motorträger für den Kippantrieb. Bei Diesem werde ich im Vergleich zu meinem letzten Tandemzug " downsizing " betreiben, denn der 540´ger Mabucchi-Motor war doch extrem überdimensioniert!

27671311tw.jpg

Das ist auch nötig, denn hier geht es verdammt eng zu!!!!!!!!

27671313bp.jpg

Nun sollte eigendlich der Hilfsrahmen mit dem Fahrgestell verbohrt werden:

27671312ne.jpg

Eigendlich..............................., denn blöderweise hat mein, seid gut 3 Jahren im Einsatz befindliche, 1,6 mm Sonderbohrer den Löffel abgegeben :(

27671316wh.jpg

Logischerweise ist ( wie soll es auch anders sein ) weit und breit kein Ersatz in meiner Bastelklitsche aufzutreiben :(

Somit ging der gestrige Bastelabend mal wieder viiiel zu früh zuende :sauer

Aber Ersatz ist ja unterwegs, mein Haus-und Hoflieferant Pinky kommt heute zum Basteltag vorbei ( da schraubt der BENZ-Schrauber schon wieder an einem MAN ! ) :ok

Bei Zeiten muß ich mir auch noch eine neue, filigranere Befestigung für den Batteriekasten " aus´m Hut zaubern " , die momentane Version sieht schlichtweg " zum Kot......n " aus, und verschandelt die gesamte Optik!

Gruß

Carsten

Gruß

Carsten
 
Hallo Carsten

Das sieht doch schon recht vielversprechend und ordentlich aus. Denke auch, das so ein Dreiachser besser zur Hütte passt. Auch wenns sehr schade um Deine Lenkung ist, an der Du so lange herumgebastelt hast, bis sie endlich funktioniert hat.
Das mit den Bohrern kenne ich, wenn man nur noch einen hat, kann man sich anstrengen wie man will, der geht dann ganz schnell kaputt. :angry :fies
Mit der Batteriekastenhalterung muss ich Dir recht geben, die ist Dir nicht wirklich perfekt gelungen.
Mach weiter so, bin gespannt wie's wird. :ok :winker
 
Moin Moin

Ich sehe den 3 Achser auch lieber und als Abroller Gefällt er mich Persönlich super , kein wunder fahr ja selber ein :hfg es ist immer wieder toll eurer Projekte zu verfolgen , auch wenn meine Gerade Still stehen ach ja hier mal mein MAN .

DSC_1151.jpg
DSC_1154.jpg
DSC_1155.jpg
DSC_1156.jpg

Ein sehr schöner MAN fahr sehr gerne mit ihm , auch wenn er so seine Zickerrein hat .
 
:winker zusammen!

Heute gibt es mal wieder einen ausführlicheren Bilderbericht. Mittlerweile habe ich meine ALDI-Bohrmaschine zur Fräse aufgerüstet und habe mit Hilfe letzterer die Kipplager hergestellt.

Die Halbzeuge habe ich in meiner alten Manier mit der Bügelsäge aus Vollmaterial herausgeschnibbelt!!!!

27753582wc.jpg

Jetzt flogen die ersten Späne, und herraus kam das hier:

27753586sy.jpg

Aus einen Stück Rundmessing habe ich 2 Lagerbuchsen gedreht und die beiden Lagerbockhälften verschraubt und aufgebohrt.

27753590oc.jpg

Probesitzen:

27753593rq.jpg

Passt, weiter geht´s.

Wiedermal stand zuerst fräsen auf dem Plan:

27753575xp.jpg

Und sowas habe ich vorher alles per Hand gemacht :mama
Dennoch war es nicht einfach, den Vierant ohne Teilkopf sauber hinzubekommen.

27753578qd.jpg

Wiedermal Probemontage:

27753595wn.jpg

27753599zb.jpg

Nun müssen ja noch die seitlichen Muldenlager her. Rohmaterial ist 10 x 1,5 mm Vierkantrohr.

27753603ca.jpg

27753611vt.jpg

27753620oj.jpg

Nun wisst ihr auch, wofür der Vierkant auf der Welle dient.

Die Teile wurden nun leicht eingepresst und mit einem 2mm Spiralspannstift verbohrt.

27753622ff.jpg

27753625dp.jpg

- - - Aktualisiert - - -

Aufsitzen:

27753629gh.jpg

Nun geht´s an an die Vorderseite.

27753631iy.jpg

Da ich hier auf einer Bohrmaschine arbeite, deren Lager NICHT für eine Querbelastung ausgelegt sind, kann ich nur mit DREMEL-Fräsern arbeiten, da diese eine hohe Zähnezahl haben, und sich somit die Vibrationen in erträglichen Grenzen halten. Perfekte Oberflächen sehen natürlich auch anders aus, aber:
Lieber schlecht gefräst, als gut gefeilt :hfg
Wie sich die Sache bei Stahl oder Messing verhält, muß ich noch ausprobieren.

27753635ou.jpg

27753638vi.jpg

27753643gn.jpg

Zum Abschluß der obligatorische Gesamtüberblick:

27753647sj.jpg

Schönen restlichen Sonntag!

Gruß

Carsten
 
Das sieht verdammt gut aus!!!
Macht wirklich Spaß, deinen Baubericht zu verfolgen :ok:ok:ok
 
Hallo Carsten

Wie gewohnt einwandfreie Arbeit. Kann man nichts dran aussetzen. :ok
Wenn ich meine Kippbrücke nicht anders geplant hätte, würde ich das jetzt so 1:1 übernehmen. Wirklich topp.
:ok :winker
 
Ein schönes Stück LKW-Geschichte baust Du da. Viele schöne Detaillösungen, die die Originaltreue steigern:ok Aber, ich stelle fest, dass Du die Marke gewechselst hast....
 
Tach och Carsten,

von Pistenbüglers Kellerklitsche zur semiprofessionellen Metallbaubude. Sind echt klasse Teile mit Deinem erweiterten Maschinenpark rausgekommen...Respekt. :ok
 
:thx Jungs und ein frohes Fest :nks

Gestern stand nochmal Vorweihnachtsbasteln auf dem Plan. Die Ruhe vor dem Sturm habe ich genutzt, um den Kippantrieb aufzubauen.

Ein massiver Lagerbock hält die Spindel ( Tr 10 x 3 mm ) axial und radial in Position.

27814639eh.jpg

Um die exakte Höhe zu erreichen, habe ich den Bock mit einer Passplatte versehen. Das ist kein Pfusch, sondern geplant! Genau so werden in Werkzeugmaschinen die Spindeltriebe auf Hundertsel ausgemessen, um Spannungen im Betrieb zu vermeiden. In meinem Fall ist sie 1,35 mm stark.

27814645ee.jpg

Die Verbindung zum Motor erfolgt mit der " Halb und Halb-Methode " , diesmal gefräst und nicht gefeilt.

27814644qc.jpg

Den Antrieb habe ich anschließend standesgemäß mit einem Igarashimotor " frisiert "

27814646pr.jpg

Und nun noch ein Filmchen, wie man auf einer ALDI-Bohrmaschine sogar Messing und Stahl bearbeiten kann :ok

Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.

Da ich nebenan schon nach Fräsertyp und Drehzahl gefragt wurde, schreibe ich es hier direkt rein.

Ich benutze handelsübliche DREMEL-HSS-Fräser. Das ist nötig, da die Spindellagerung einer Bohrmaschine nicht zur Aufnahme von Querkräften, wie sie beim Fräsen entstehen , ausgelegt ist. Die Fräser haben eine recht hohe Zähnezahl, weswegen sich die daraus resultierenden Schwingungen in erträglichen Grenzen halten.
Bei der Bearbeitung von ALU läuft die Maschine " volle Pulle ", d.H. mit 2000 Umrehungen. Im gezeigten Video ist Messing ( die Spindelmutter ) in Bearbeitung, hier lasse ich sie mit 1280 Umdr. laufen. Beim Vorschub ist etwas Gefühl an der Kurbel gefragt, sodas der Vorschub pro Zahn nicht größer als 0,05 mm wird. Die max. Spantiefe liegt bei max. 1 mm in Messing, 0,5 mm in Stahl und 1,2 mm in Alu.
Natürlich sind das keine Spitzenwerte, aber es ist ja auch eine Bohrmaschine mit einem Kreuztisch aus´m Schrottcontainer beim Kunden, welchen ich vom Firmeninhaber persönlich geschenkt bekam! Und einem geschenkten Gaul, schaut man nicht in´s Maul, oder:
Lieber schlecht gefräst, als gut gefeilt :hfg

Gruß

Carsten
 
Moin Moin Carsten
Ich gehe mal davon aus , das die Buchse bei deiner Halb und Halb Methode aufgepresst wird , oder ? Michael
 
Moin Moin Carsten
Ich gehe mal davon aus , das die Buchse bei deiner Halb und Halb Methode aufgepresst wird , oder ? Michael

Aufgepresst nicht direkt, aber ein leichter Druck zum Zusammenfügen ist schon nötig. Schließlich soll die Sache ja auch für Wartungszwecke OHNE Werkzeug demontierbar bleiben. Der Stabilität tut das keinen Abbruch, schließlich nimmt diese Seite lediglich Radialkräfte auf.

Anbei ein paar Bilder meiner kurzen ( ;) ) Feiertagsbastelei. Entstanden ist die Anlenkung für den Kipphebel aus 3 mm Alublech, sowie deren Lagerbolzen, welche mich reichlich Nerven kosteten.

27837627ni.jpg

Diese Teile wurden nun am Lagerbock mit Senkschrauben befestigt.

27837629ld.jpg

Senkschrauben deswegen, da ich so die Posion auch unter Last versatzfrei halten kann.

Nun folgen die Teile, welche echt lange aufhielten. Da ich ja bekanntlich aus Schrott baue, ist de Definition des vorhandenen Werkstoffs nicht immer gegeben. Um das zu sehende M 3 Gewinde " hineinzutreiben " ist mal locker ne Stunde :mama draufgegangen, so zäh is das Zeug.

27837630id.jpg

Hier sind die Bolzen endlich an ihrem Platz

27837632fb.jpg

Bei der Konstruktion habe ich darauf geachtet, das der Abdrückwinkel so günstig wie möglich ist, d.H. der Lagerpunkt weitestmöglich unterhalb der Spindel liegt!

27837634up.jpg

27837636pn.jpg

Wie man sieht, habe ich hier auch dem letzten Millimeter rausgekitzelt.
Als nächstes folgt nun das eigendliche Hubgestänge, welches von der Form her an meinen ACTROS-Tandemzug erinnern wird.

Gruß

Carsten
 
Moin Moin Carsten
Also wenn ich mir so deine ersten Gehversuche anschaue , im Vergleich zu dem was man jetzt hier so sieht , das sind schon Welten ! Hast dich unwarscheinlich gesteigert :ok , Michael
 
:winker:winker

Mittlerweile sind wieder ein paar Teile von der Werkbank gefallen.

Die Rohlinge habe ich wieder per Säge aus nem Block geschnitten und anschließend auf ein einheitliches Maß gefräst. Der Rest ist wieder pure Handarbeit !

27854560tl.jpg

27854562lb.jpg

Probesitzen:

27854563hf.jpg

Die Seitenanwahl bleibt vorbildlich, HANDBETRIEB!!! Eine Mechanik ist zwar machbar, aber mit Sicherheit störanfällig.

Nun folgten die Quertraversen aus 10 x 10 x 1,5 mm Alurohr. In die Hintere mussten zwei Ausbrüche hinein, damit ich auch über über den Lagerbock hinwegschwenken kann.

27854569ud.jpg

27854571fd.jpg

Hier sieht man, wie eng die Klamotte ist!

27854572kp.jpg

Aber auf diese Weise erreiche ich eine vorbildliche Bauhöhe!!!!

Gruß

Carsten
 
:winker

Hier mal ein kleines Update von gestern Abend:

27865752xd.jpg

27865754xt.jpg

Nun kam die " Kantbank für Arme " wieder zum Einsatz ( und das um halb 10 abends :hfg )

27865755yj.jpg

Das bisherige Ergebnis:

27865756an.jpg

Der Muldenboden ist 1,5 mm Alublech. Sämtliche Streben unterhalb ( es kommen noch welche ) werden noch verbohrt und verklebt.

Gruß

Carsten
 
Hallo Carsten,

nun muss ich mich doch auch mal wieder zu Wort melden bei einem so faszinierendem Modell. Bin total begeistert von deiner Umsetzung der Kipplager, sowie den Anfängen der Brücke. Bin schon auf weiteres gespannt, und ich hoffe ich darf mir die ein oder andere Idee "klauen":ok.

Gruß Florian
 
Hallo Carsten

Du legst ja schon wieder ein mächtiges Tempo vor. Wenn mein Plan des Muldenbau's nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, werde ich hier vielleicht doch noch abkupfern müssen. Mal schauen. Weiter so! :ok :winker
 

Servonaut
Zurück
Oben Unten