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Eigenbau MAN F8 letztendlich als Tandemkippzug

Moin Moin Carsten
Sagmal , wie hoch ist der Aufbau vom Boden aus gemessen ? Wirkt sehr hoch , daher würde mich das mal interessieren , Michael
 
Moin Gemeinde :winker

Moin Moin Carsten
Sagmal , wie hoch ist der Aufbau vom Boden aus gemessen ? Wirkt sehr hoch , daher würde mich das mal interessieren , Michael

Die Höhe beträgt ca. 125 mm. Das wird aber optisch noch weniger, die Klappenverschlüsse kommen ja auch noch.

Heute stand das große Jahresabschlußbasteln auf dem Programm. Es sind reichlich Späne geflogen und heraus kam die ( fast ) fertige Kippmechanik.

"Fast" deswegen, weil ich mich doch um ein Stück vermessen habe, beim Seitenkippen habe ich nen " Kantenläufer ". Aber das ist schnell erledigt.
Das Rollenlager wird 8 mm tiefer angesetzt und eine größere Rolle gedreht.

So, und nun erstmal BILDER:

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Funktionsprobe:

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Der Kippwinkel sollte reichen :hfg

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So, nun wünsche ich allen einen guten Rutsch in 2017 :party

Gruß

Carsten
 
Moin Moin Carsten
Einwandfrei und sauber umgesetzt :ok ! Der Kippwinkel könnte knapp werden :hfg , Michael
 
Moin zusammen :winker und ein frohes Neues!

Eigendlich wollte ich heute NIX tun und mal auf dem Sofa abhängen, aber mir lies die Kipphebelmechanik keine Ruhe.

Also ab in die Katakomben und los.
Als Erstes habe ich den Kipphebel umgearbeitet. Das Rollenlager wanderte 10 mm nach unten und eine gößere Rolle ( 25 mm Durchm. ) fiel von der Maschine.

Und dann war da ja noch das Problem mit dem Kippwinkel seitlich. Vorher betrug er 42 Grad, genau wie bei meinem ersten DSK. Da musste doch noch was zu holen sein!

Hier ist die Lösung:

27890201ge.jpg

Im nicht sichtbaren Bereich habe ich eine zusätzliche Steigung von 8 mm " hineigepfuscht " ;)

Nun beträgt der seitliche Winkel immerhin 48 Grad, das sollte reichen.

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Nach hinten geht es sogar auf 61 Grad ( und es wäre theoretisch noch mehr möglich )

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Der Kippwinkel könnte knapp werden

Mein " Eisenschwein " bringt es gerade mal auf 50 Grad, und wenn der Dreck nicht gerade klebt wie Honig gabs noch nie Probleme:cool

Hier nochmal der umgearbeitete Hebel und das " Pfuschblech " im Detail:

27890205iz.jpg

Die Rolle läuft jetzt auch in Kugellagern, die Gleitbüchsen waren doch etwas schwerfällig :(


So Leute, das war´s erstmal wieder mit Powerbasteln, ab morgen bin ich wieder auf Achse :sauer

Gruß

Carsten
 
Servus Carsten:winker

Mal wieder echt genial gelöst. Auf die Idee mit dem schrägen Blech muss man erstmal kommen.:ok

Die Qualität der Bauteile und die Konstruktion an sich sind schon ganz großes Kino! Wenn man bedenkt mit welchen "primitiven" Mitteln du arbeitest.

Danke auch das du uns deine Erfahrungen mit dem "Ständerbohrmaschinendremelfräserfräsverfahren" mitgeteilt hast.:ok:ok:prost
Auf diese Weise konnte ich jetzt auch schon die ersten Teile bearbeiten.
 
:winker zusammen

Die Tage habe ich mich mal an die Optimierung meiner Kippmechanik rangemacht. Leider lief das nicht ohne Panne :(

Ziel war es, den Kippwinkel seitlich noch etwas zu erhöhen und die Spannweite des Hebelarmes auf das mögliche Minimum zu reduzieren.

Um Letzteres zu erreichen, wollte ich die ursprünglichen Anlenkungen am Lagerbock durch eine Z-Kantung verjüngen. Beim Ersten hat das auch ohne Probleme funktioniert:

27951978lu.jpg

Der Zweite machte mir allerdings einen Strich durch die Rechnung :sauer Den hatte ich aus einem anderen Abfallstück gefertigt und ist beim Biegen wie eine Maccharoni zerbröselt.
Der Versuch, ihn wieder mit Alulot herzurichten war zwar für´s Erste gelungen, doch er hielt der Belastungsprobe nur 2 Mal stand :angry

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Also habe ich meine " Pseudofräse " angeworfen, und die Halter aus Vollmaterial neu gefertigt.

27951980rh.jpg

Durch die Kröpfung konnte ich die Hauptarme nun innerhalb der Schubstangen befestigen, was eine Reduzierung der Gesamtbreite an der Rolle von 8 mm einbrachte.

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27951981ky.jpg

Dann habe ich mein " Schummelblech " nochmal neu konstruiert. Dieses ist nun länger und höher als der Vorgänger.

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Durch diese Konstruktion konnte der seitliche Kippwinkel nochmal um 4 Grad erhöht werden !!!!
Die seitlichen Laschen dienen der zusätzlichen Abstützung gegen den Muldenboden.
Die nun folgenden Teile sind nach und nach auf der Arbeit entstanden, denn ein Schweißgerät habe ich in meiner Kellerklitsche nicht :(

27951984ul.jpg

Gruß

Carsten
 
Tach och Carsten,

sieht doch super aus, und vor allen Dingen geht es weiter. :prost
 
Moin zusammen!

und vor allen Dingen geht es weiter.

Jo, endlich Wochenende, es geht weiter. Die zuletzt gezeigten Stahlschweißteile sind nun in Position:

28009594oq.jpg

Hier mal ein Blick von unten:

28009595ex.jpg

Meine Werkstatt hat gestern auch Zuwachs bekommen. Aus allerhand Schrott habe ich mir auf der Arbeit ohne irgendeine Zeichnung eine Kantbank gebaut. Das wird nicht nur meine Nachbarn freuen, sondern auch mir das Blechfalten erheblich erleichtern. Arbeitsbreite ist 320 mm bei 1 mm Stahlblech. Ich kann bis zu 4 mm Alublech damit biegen, hier allerdings nur noch auf max. 80 mm Breite.

28009592xj.jpg

28009593ds.jpg

Das erste Teil, welches ich damit gemacht habe, war eine Muldenverlängerung für eine zusätzliche " Schütte "

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Und hier ein Seitenteil für Letztere:

28009598yj.jpg

28009599oz.jpg

Mal provisorisch zusamengestellt:

28009600uw.jpg

Der untere Spalt wird verspachtelt.

Gruß

Carsten
 
Tach och Carsten,

sieht echt lecker aus, die Kantbank natürlich auch. :ok :prost
 
:thx Stieven :prost

Weiter geht´s:

Nach gefühlten 100 Fehlversuchen habe ich es heute endlich geschafft eine Bordwand zu bauen, welche meinen Ansprüchen genügt!

Rück- und Seitenteile sind aus 0,5 mm Messingblech gefaltet

28031347jz.jpg

Dann habe ich meine neue Kantbank auch mal als Klebepresse missbraucht. Das Alfer-Profil wurde mit UHU-Schnellfest 2K eingeklebt.

28031348ib.jpg

Dann habe ich die Seitenteile angelötet und eine Nute gefeilt.

28031349qx.jpg

In dieser Nute wird das Pendellager geführt.

28031350da.jpg

Letzteres entstand aus 5 x 5 x 0,5 mm U-Profil und einem 3 x 0,6 mm Rohr. Brenner frei!!!!!!

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Hier mal die fertige Bordand:

28031351wv.jpg

Die Zweite kommt gerade aus der Presse und wurde sogleich mal lose angestellt:

28031354ro.jpg

Ich würde sagen es passt, obwohl ich mir noch nicht sicher bin, ob ich die zusätzliche " Schütte " wirklich verbaue :frage

Bin mal auf eure Meinungen gespannt!

Gruß

Carsten
 
Sieht super aus Carsten, aber die "Schütte" würde ich weglassen. ;)
 
Moin Moin Carsten
Sieht sauber aus :ok ! Wenn man eine Linie von vorne nach hinten zieht , sieht man , das die rechte Seite abfällt ! Ist das beabsichtigt ? Michael
 
Hallo Carsten

Super Arbeit, die Du da mal wieder abgeliefert hast. Sag mal, ich hab nicht ganz verstanden, wie Du die Bordwände gemacht hast. Hast Du da Alu-U-Profile immer ineinander greifend, mal nach oben mal nach unten, eingeklebt?
Sieht wirklich gut aus. :ZD :ok!
 
Moin Jungs!!!

Sag mal, ich hab nicht ganz verstanden, wie Du die Bordwände gemacht hast. Hast Du da Alu-U-Profile immer ineinander greifend, mal nach oben mal nach unten, eingeklebt?

Das Profil gibt es fertig als Strangpressteil bei ALFER.

Wenn man eine Linie von vorne nach hinten zieht , sieht man , das die rechte Seite abfällt ! Ist das beabsichtigt ?

Nein, ist es natürlich nicht. Auf dem Bild sind die Klappen lose angestellt und die Höhe des mittleren Lagers ist auch nur grob gefext. Daher rührt der Höhenunterschied.

aber die "Schütte" würde ich weglassen.

Geht klar Alder !

Es ging wieder weiter, wenn auch nicht viel :( Bei den Klappenlagern ist mir ein Konstruktionsfehler unterlaufen welchen es erstmal zu beheben galt.

Die Problematik lag darin, das sich die Bracken nicht vollständig durch ihr Eigengewicht schlossen, was mir bei der noch kommenden Veriegelungsmechanik :mama arge Probleme bereiten würde. Also musste ich den Drehpunkt weiter nach innen verlegen, was einen Neubau der Klappenlager nach sich zog.

Material ist wieder 0,5 mm Messingblech.

28092449oh.jpg

Die Herstellung ist die Gleiche, mit der Ich auch Blattfederaugen biege.

Ein fertiges Lager:

28092455te.jpg

28092461zf.jpg

Mit meiner primitiven Lötvorrichtung wurden die Teile in Positon gebracht

28092443ig.jpg

Massiver Querverbinder vorne samt Lagerbohrungen

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Hieraus entstanden die mittleren Lager

28092464io.jpg

Frisch von der Maschine gefallen sehen sie so aus:

28092465cm.jpg

Hurra, die ersten beiden Bracken hängen am Platz!!!!

28092472jo.jpg

Zur Zeit arbeite ich an den hinteren Lagerböcken, welche auch gleichzeitig die Heckklappe aufnehmen. Hier habe ich mich allerdings mit der Bearbeitungszeit ( aus einem massiven Block gesägt und gefräst ) völlig verschätzt, weswegen ich sie heute nicht fertiggestellt habe. Nach gut 5 Stunden Keller hatte ich schlichtweg die Sch.....ze voll :)

Wünsche einen guten Start in die Woche

Gruß

Carsten
 
Hallo Carsten

:thx für die Antwort. Hab sie jetzt bei Alfer gefunden.

Deine Aufhängung der seitlichen Klappen ist sehr interessant. Da das ja bei mir auch in Kürze ansteht, hab ich mir das ganz genau angesehen. :cool
Bei mir geht's leider nicht so schnell voran, wie bei Dir. :(

:ok :winker
 
:winker zusammen!

Hier ein kleines Update von gestern Abend, die Heckklappenlager sind endlich fertig

28147730sg.jpg

Im Hintergrund liegt der Rohling.

Montiert sieht´s so aus:

28147732vu.jpg

Dann entstanden noch die eigendlichen Klappenlager aus 5 mm Messing.

28147740nr.jpg

Gruß

Carsten
 
Hallo Carsten

Das glaube ich Dir, das diese Lager ne s...mäßige Feilerei und Fräserei waren. Hut ab, vor so einer Ausdauer. Sind Dir aber wirklich gut gelungen. :ok :winker
 
Tach och mein Alter,

schön massiv die Heckklappenlager. :ok

Wie lange hast Du an denen wieder gesessen? :oops
 
Moin, moin!

Tach och mein Alter,

schön massiv die Heckklappenlager. :ok

Wie lange hast Du an denen wieder gesessen? :oops

Da sind fast 7 Stunden für draufgegangen :mama

Heute stand nochmal Basteln au dem Plan. Die Mulde ist nun bis auf die Verriegelung fertig.

Zuerst wurden die Klappenlager verlötet.

28165921gu.jpg

28165923kc.jpg

Nun muß natürlich noch eine Befestigung her, denn den " Siemens-Lufthaken " :hfg habe ich noch nicht im Programm. Also kurz die Drehe angeschmissen, und zwei Lagerbolzen fielen herunter.

28165928ss.jpg

Rein damit!

28165929lu.jpg

Die fertige Heckansicht:

28165930dh.jpg

Nun fehlt ja noch die Vorderwand. Dafür war eine ordenliche Runde " Blechorigami " nötig! In Ermangelung passender Biegeklötzchen habe ich wieder alles per Hand im Schraubstock gefaltet.

Hier mal eine der vielen Aufspannungen:

28165931dy.jpg

Nach einer guten Stunde kam das hier dabei raus:

28165932nm.jpg

Das Teil wird nun lediglich mit dem starken Querträger geklemmt.

28165933pa.jpg

Nun noch ein Containerwandprofil zurechtgeschnibbelt,

28165934xi.jpg

und feddich iss de Laube:

28165936cc.jpg

28165937uf.jpg

28165941yu.jpg

Gruß

Casten
 
Moin Carsten

Wieder eine Top Arbeit von dir mit tollen Ideen umgesetzt:ok:ok:ok
Der F8 wird ein sehr schöner Oldi.Bin schon gespannt ihn auf dem Parcour zu sehen.
Gruß Uwe
 
Moin Moin Carsten
Wieder einwandfrei abgeliefert :ok ! Und der Kippwinkel ist absolut perfecto :ok , Michael
 
Hallo Pistenbügelsäge,

kann sich sehen lassen, sehr stabile Ausführungen und wieder super Arbeiten von Dir. :ok
 

Servonaut
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