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Ein Menck M75 entsteht

derfnam

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13.07.2022
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360
Hallo Modellbaufreunde!

Mein Menck Mb braucht dringend einen altersgerechten Kollegen, drum habe ich beschlossen auf einem vorhandenen Menck-Unterwagen einen M75 zu bauen.
Hier mal ein Bild des Mb:
103_0309.JPG
Der M75 ist ein zusätzliches Projekt, daher kann es vorkommen, daß es mal längere Zeit nichts neues gibt.

Da ein Seilbagger am Einsatzort meist nicht allzu große Strecken zurücklegen muss, bekommt der M75, wie der obige Mb und die beiden anderen eine Kabelfernsteuerung.

Der M260 mit Schleppkübel
101-0170.jpg
Der M154LC, auf dem Bild ohne LC-Fahrwerk,dafür aber mit funktionsfähiger Rammeinrichtung und verstärktem Kontergewicht:
image001.jpg
Und zu guter Letzt noch der vorhandene Unterwagen nebst Oberwagenboden:
Unterwagen M75.jpg
Mit der Fertigung der Speichenräder geht es weiter. Bis auf die Turas (Turase?) bin ich fertig geworden.
Wer schon mal solche Räder mit einer manuellen Maschine gefräst hat, der weiß wie sehr man sich dabei konzentrieren muss.
Die Räder haben 8 Speichen, hier beim Fräsen des ersten Rades:
M75Speichefräsen.jpg
Das erste Rad ist fertig:
M75Speichefräsenfertig.jpg
Eine Seite montiert:
M75Radmont..jpg
Die CNC-Steuerung hat ihren Sitz dabei im Kopf, nach 6 Rädern und ungefähr 5 Stunden höchster Konzentration habe ich dann Feierabend gemacht...
Noch ein Bild vom Antrieb des Unterwagens:
M75AntriebUW.jpg
Die beiden Getriebemotoren treiben über ein Schneckenradgetriebe die Antriebsräder, der Rahmen ist aus 3x30mm kaltgewalztem Flachstahl damit das Ganze stabil und schwer wird. Bei einem Bagger hat das Gewicht des Unterwagens erheblichen Einfluß auf die Standfestigkeit, oder wie schrieb man bei Menck "Unsere Bagger haben eine Standfestigkeit wie ein Briefbeschwerer".
Als nächstes haben die Antriebsräder auch noch ihre Speichen erhalten, etwas dicker, da sie ja die Kraft übertragen müssen:
M75Speichenräderfertig.jpg
Das Drehwerk habe ich auch nochmal gebaut mit einem 80Z-POM-Zahnrad statt der Märklin-Metall-Scheibe mit dem Aufsteck-Zahnkranz:
M75Zahnradalt.jpg
Damit das alles nicht zu hoch wird und die Axial-Lagerringe zentrisch zum Zahnrad laufen, wurde die für die untere Deckscheibe des Lagers eine dem Lagerring-Aussendurchmesser entsprechende Vertiefung in das POM-Zahnrad gedreht und weil mein Drehfutter zu klein ist, musste ich mir eine Aufspannvorrichtung drehen:
M75Zahnradspannvorr.jpg
Dann auf die Drehbank:
M75Zahnradaufgespannt.jpg
Anschließend montiert:
M75Zahnradmont.jpg
Man sieht, der untere Lagerring liegt in einer Vertiefung.
Schließlich der Oberwagenboden aufgesteckt:
M75Drehantriebprov.jpg
Der Fischertechnikmotor hat genau die passende Drehzahl und ist nur provisorisch montiert, was auch gut ist, denn letztendlich hat mir das Ganze dann doch nicht gefallen, hauptsächlich weil es nicht so ruhig lief, wie ich wollte und weil es unprofessionell ausschaut!
So habe ich das Drehwerk auf Winkelgetriebe umgebaut und nun funktioniert es so wie es soll:
M75Drehwerk2.0.jpg
Der Getriebemotor stammt aus dem Fundus, ebenso die Kegelräder.
Beim Vorbild wird das Drehwerk auch über Kegelräder angetrieben.


Bis demnächst...

- - - Aktualisiert - - -

Hier noch ein video vom Schwenkwerk.
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Am M75 habe ich mal mit dem Schutzhaus angefangen.

Da nur Bilder aus dem Netz und ein NZG-Modell eines M90 zur Verfügung stehen, mußte ich mir die Maße über Vergleiche mit den Fotos und durch abmessen vom M90, der ja der unmittelbare Nachfolger des M75 war, selbst erarbeiten und habe daher zuerst mal eine Pappschablone der linken Seitenwand ​angefertigt um die Stimmigkeit zu überprüfen, bevor ich mit dem Sägen anfange:

M75Schutzhpappe.jpg
Der Ausleger ist ein falsch proportionierter vom M154 und nur zur Probe montiert...
Danach habe ich mit der Laubsäge das erste Blechteil ausgesägt:
M75schutzhaussägen.jpg
Als nächstes kam das hintere Abschlußblech mit dem Radius:
M75Schutzhaushinten.jpg
Anschließend ging es mit dem Querblech am Führerhaus weiter. Um es leichter biegen zu können, habe ich es geschlitzt:
M75führerhausquerblech.jpg
Danach wurde die rechte Seitenwand hergestellt und mit dem Querblech verlötet:
M75führerhaus.jpg
Es folgte das Frontblech mit den Ausschnitten für die Seiltrommeln und für das große 5-speichige Antriebszahnrad, wie vorher schon zunächst aus Pappe um die Proportionen zu bestimmen:
M75Frontblechpappe.jpg
Danach aus Stahlblech:
M75Frontblechfertig.jpg
Wenn ich geahnt hätte, wie kompliziert die Form des Schutzhauses ist, hinten, der Abschluß mit dem Radius und der beiden Schrägen wird noch spannend, hätte ich einen M152 gebaut...
 
Hallo Manfred,

topp, das sieht sehr gut aus. :ok:ok:ok:ok:ok

Das Heck kriegst du schon hin, da mache ich mir mal keine Sorgen.
 
Hallo Kollegen!
Zunächst mal danke für die "gefällt mir" und an Wolfgang für seinen guten Zuspruch, der auch viel geholfen hat, denn ich habe es hinbekommen!:):)
Zunächst habe ich wieder Schablonen aus Pappe gebastelt:
SHRückwandpappe.jpg
Dann wurde das Blechteil mit der Laubsäge ausgesägt und mit der Rundbiegemaschine in Form gebracht, der Türausschnitt gesägt, Führungsschienen für die Schiebetüre gefräst, aufgelötet und das rechte Dachseitenteil anprobiert:
Rückwandfertig und Dachanprobe.jpg
Dann kam die Dachschräge links an die Reihe, mit etwas Aufmaß ausgesägt zum Anpassen an die dort zusammentreffenden verschiedenen Radien des Schutzhauses:
Dachschrägelinksfertig.jpg
Jetzt gehts an die Dachschräge rechts, da fehlte noch der Türausschnitt oben:
Dachschrägerechtsfertigmit Türausschnitt.jpg
Ein paar Ansichten aus verschiedenen Blickrichtungen:
Ansichtlinksvorne.jpg
Ansichtrechtsvorne.jpg
DraufsichtMessinghilfswinkel.jpg
Anprobe des Führerhausdaches:
Führerhausdachanprobe.jpg
Führerhausdach angelötet und der hintere Teil des Daches anprobiert, dort muß noch der Dachausschnitt gesägt werden:
Führehausdachfertig und Dach hinten.jpg
 
Hallo Manfred,

Bin super gespannt wie der wirkt wenn er fertig ist. Auf jeden Fall schon mal 1a Blecharbeiten. :like
 
Hallo Manfred,

Bin super gespannt wie der wirkt wenn er fertig ist. Auf jeden Fall schon mal 1a Blecharbeiten. :like

Hallo Karlheinz!
Danke fürs Lob! Bis er fertig ist ist der Weg noch lange, heute habe ich mal für 75€ Messing-Halbzeuge für den Ausleger geordert...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Manfred
Allerfeinste Arbeit sehr sauber gebaut das gefällt mir :like
Ich habe ein Menck Modell auf deiner Werkbank gesehen ist der von Kibri?
Nimmst du die Maße davon ab und rechnest das dann um.
Wie auch immer Tolles Modell

Gruß Uwe
 
Hallo Uwe!
Danke fürs Lob und an alle anderen für die positiven Reaktionen!

Der Menck auf der Werkbank ist der M90 von NZG in 1:50, davon habe ich die Hauptabmessungen abgenommen. Das geht, weil der M75 der direkte Vorgänger ist. Den Rest habe ich von Fotos im Netz, hauptsächlich von "Baumaschinbilder.de" .
 
Weiter gehts...
Nach viel löten, Bleche zusägen und diversen Fügearbeiten ist das Schutzhaus jetzt fertig bis auf die Schiebetüren und die Leiter hinterm Führerhaus.
Aber erstmal ein Beispielfoto für Löthilfsmittel, hier für die Zahnradabdeckung:
LöthilfsmittelZahnradabdeckung.jpg
Und jetzt das Schutzhaus:
Schutzhausfertighinten.jpg
Schutzhausfertiglinks.jpg
Schutzhausfertigvorn.jpg
Schutzhausfertigrechts.jpg
Schutzhausfertigoben.jpg
Man glaubt es kaum, aber ich mußte kein Teil zweimal machen, alles hat auf Anhieb gepasst...
Natürlich gibts noch die eine oder andere Stelle zu spachteln und zu schleifen, aber erst bevor es ans Lackieren geht.
Ach ja, das Ofenrohr für die Fußraumheizung fehlt noch.

Ein schönes Wochenende wünscht Euch
Manfred
 
Hallo Manfred,

1A würde ich mal sagen. Das sieht alles topp aus.
 
Hallo Wolfgang!
Die Überlegung, wie und in welcher Reihenfolge ich die Formteile verlöte, hat mich des öfteren ins Schwitzen gebracht, man muß ganz genau schauen, wann man was einlötet, damit man zum Schluß keine Probleme bekommt, weil man irgendwo nicht mehr hinkommt.
Für das Blechteil vorm Führerhaus mußte sogar mein 40 Jahre alter 200Watt-Lötkolben herhalten...

Danke für die "gefällt mir", das motiviert unheimlich! :thx
 
auf dem letzten Foto (Draufsicht auf den Bagger von oben) kann man auch gut erkennen, warum diese Konstruktion so ausgeführt worden ist. Passt so ins Lichtraumprofil der Bahn, lediglich die geraden Wände des Fahrerstandes konnten für diesen Transport auf einfache Art und Weise voneinander gelöst und abgeklappt werden.
 
Hallo Wolfgang!
Stimmt, jetzt wo du es geschrieben hast, habe ich mich wieder erinnert. Auf der Führerhausseite kann die Seitenwand nach innen geklappt werden und das Dach nach unten. Nur das Fenster muß ausgebaut werden.
M90Bahnverladeskizze.jpg
aus der Original-Betriebsanleitung für den M90:
BAM90.jpg
Kleiner Nachtrag noch: In der BA sind sämtliche relevante Teile mit Foto beschrieben, falls also jemand Infos braucht, einfach PN...
 
Hallo Kollegen!
Der M75 hat seine Schiebetüren bekommen.
Ich dachte ja immer ab dem Maßstab 1:16 werden die Teile handlicher, das gilt jedoch nicht für die Haltewinkel der Laufschienen:
Winkel klein.jpg
Beim Entgraten dieser Winkel kam ich an die Grenzen meiner Fingerfertigkeit.
Es folgt wenig Text,dafür mehr Bilder, wie man sowas lötet, wisst Ihr, wie man die Teile aussägt auch:
Türen rechts.jpg

Türe1 rechts offen.jpg

Türe2 rechts offen.jpg
Im Gegensatz zur Türe auf der linken Seite, laufen die Türen rechts oben nicht auf Rollen sondern die Rollen sind unten in den Blechen integriert.( Beim Modell nicht dargestellt, weil man sie eh nicht sehen würde)

Türe links.jpg
Anhang anzeigen 161231

Türe links offen.jpg
Türe hinten geschl.jpg

Türe hinten offen.jpg
 
Hallo Freunde des Funktionsmodellbaues!
Zunächst mal Danke für Euere "gefällt mir"!

Kleines Update:
Das Führerhaus hat sein aufklappbares Fenster bekommen, die Herstellung hat fast einen ganzen Tag beansprucht, hauptsächlich wegen der selbstgebauten Scharniere.
Frontfenster1.jpg

Frontfenster2.jpg

Als nächstes erhielt der Bagger seine Leiter.
Angefangen hab ich mit den Haltern, mit denen die Leiter ans Schutzhaus gegeschraubt wird:
Leiter Halter.jpg
Danach habe ich mir zum Löten der Sprossen eine einfache Löthilfe gebaut aus, einem MS-U-Profil mit eingefrästen Nuten im Sprossenabstand:
LeiterLötvorr.jpg
So sieht die Leiter montiert aus:
Leitermont.jpg
Der Bügel oben ist ebenfalls am Dach festgeschraubt, damit er zum Bahntransport abnehmbar ist.

Lange habe ichüberlegt, was das auf dem Foto des Baggers, der mein unmittelbares Vorbild ist, für ein Deckel auf der rechten Seite oben ist? http://www.baumaschinenbilder.de/forum/attachment.php?attachmentid=30254
Es ist der Auspuff samt Deckel zum Verschließen...mußte natürlich umgesetzt werden und sieht dann so aus:
AuspuffmitDeckelgeschl.jpg
Auspuffoffen.jpg

Bis zum nächsten mal und Danke für Euer Interesse!
 
Hallo Manfred
Wieder mal vom aller feinsten super umgesetzt :like

Gruß Uwe
 
Hallo Manfred,
ich glaub das wird das beste Modell eines Menck westlich vom Ural. :ok

MfG Peter :winker
 
Hallo Manfred,

Metallarbeiten vom Feinsten, das hast du wunderbar hinbekommen. :ok:ok:ok:ok:ok
 
Danke Euch für die lobenden Worte -das geht runter wie Öl!:ok:ok
 
Spitzen Metallarbeiten - schönes Modell :like
 
Hallo Kollegen!
Lansam nähert sich der Bau des Oberwagens dem Ende zu...
Der Ballastkasten fehlte noch, wie alles andere aus Stahlblech gelötet und mit "Schrott" zu füllen, wie beim Original auch:
Ballastkasten1.jpg

Ballastkasten2.jpg

Der Kasten ist von unten an den Boden geschraubt:
Ballastkastenmont1.jpg

Ballastkastenmont2.jpg

Ballastkastenmont3.jpg

Die beiden schraubbaren Deckel hat er auch noch bekommen:
Ballastkastendeckellinks.jpg

Ballastkastendeckelhinten.jpg

Danke für euer Interesse, viel Erfolg bei euren Projekten und bis demnächst!
 
Hallo Manfred,

dein Menck ist echt ein Spitzenmodell. Die Metallarbeiten sind echt hervorragend umgesetzt.

Viele Grüße,

Matthias
 
Hallo Mathias!
Danke für die lobenden Worte, dabei war Blechbearbeitung eigentlich so überhaupt nicht das Meine. Bin auch überrascht, wie gut das
bisher gegangen ist, kein einziges Teil mußte ich nochmal machen...
Vielleicht wird das ja mit zunehmendem Alter...?
 
Hallo Manfred,

Nur ein wort : superarbeit ! :ok
Sehr schön zu sehen wie die bagger wachst...

Liebe Grüsse, Charlotte.:winker
 
Hallo Zusammen!

Zunächst mal Danke an Dich Charlotte für Dein Lob. Ein Lob von Dir geht mir bei Deinen Fähigkeiten runter wie Öl und natürlich vielen Dank für die "gefällt mir"!

Weiter ging es mit der Vorbereitung der Elektrik. Dazu habe ich mir ein Blech gebastelt, auf das ich die Lüsterklemmen aufschrauben kann, so, daß man bei geöffneten Türen kaum was davon sieht, man aber nach abheben des Schutzhauses bequem rankommt:
Elektrik+Platte.jpg

Elektrik+Platte1.jpg
Mit den Lüsterklemmen:
Elektrik+PlatteLüsterklemmen1.jpg

Elektrik+PlatteLüsterklemmen2.jpg

Angeklemmt:
Elektrik+AnschlußHauptwinden.jpg

Elektrik+AnschlußDrehwerkAusleger.jpg

Weil ich es nicht lassen konnte, zumindest mal zur Probe den Schrott-Ausleger vom M154 zu montieren und die Auslegerverstell-Winde zu testen...:
Stellprobe1.jpg

Stellprobe2.jpg

Stellprobe3.jpg

Stellprobe4.jpg
Die Winde läuft mit 61 U/min und hat genau die richtige Geschwindigkeit!

Die gelben Plastikzahnräder werden noch gegen solche aus Messing getauscht und das linke bekommt noch 5 Speichen, deshalb kaufe ich gleich 3 Stück, damit ich eines verfräsen kann...
Bis zum nächsten Mal!
 

Servonaut
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