Durch Hinweise und Vergleichsvideos im anderen Forum habe ich festgestellt, dass mein Hubvorgang mit 8kg beladener Mulde etwa 20 Sekunden länger dauert als bei anderen und sich meine Spindel im Vergleich ziemlich gequält anhört.
Ich hatte davon mal ein Ausgangsvideo gemacht:
Carson Kippsattel, Carson Spindel - Kipptest mit 8kg
Anmerkung: 15 Flaschen Heineken sind 8.039g, falls wer auch nichts anderes vergleichbar Schweres im Haus hat
Ich habe daraufhin mich die ganze Woche damit beschäftigt... habe die Hinweisgeber nach ihren Einstellungen im USM-RC-2 gefragt und welche Elektronik verwendet wurde.
Die Einstellungen wurden mir als die gleichen wie meine bestätigt, Akku passte auch, nur die Regler unterschieden sich geringfügig - einmal Beier Mini MFR-1210, einmal Thor4s - ich selbst verwende einen Thor15Li.
Auf der Suche nach dem Fehler bei mir habe ich gestern und vorgestern noch mehrmals die Spindel aus- und wieder eingebaut inkl. Kniegelenk und konnte mechanisch nur einen Punkt finden, der vermutlich für höheren Stromfluss sorgte, aber nicht das eigentliche Problem war, wie ich nach Beheben festgestellt habe.
Zum mechanischen Problem: Ich stellte fest, dass sich das Kniegelenk schwer drehen lässt, sobald ich eine bestimmte Schraube in der ganzen Konstruktion angezogen habe.
Ich habe dann mit der Anleitung des Kniegelenks hin und her gesucht, aber es war alles richtig zusammengebaut - zumindest lies sich kein Hinweis darauf finden, dass etwas fehlen würde oder zu viel wäre. Auch die Maße aller Buchsen auf der Drehachse passten.
Im Endeffekt hat aber eine 0,4mm dicke Unterlegscheibe geholfen, das Problem zu lösen - diese musste oben an der Angriffswelle der Spindel zwischengelegt werden - bei mir auf der Seite, wo die Buchse lose auf die Welle aufgeschoben ist.
Das Bild hier zeigt die Position deutlich -
wobei hier noch eine 0,8mm dicke U-Scheibe verbaut ist, die aber zu dick war. Habe kein Bild mit der 0,4er Scheibe gemacht; diese wäre aufgrund des kleineren Durchmessers aber auch nicht so gut zu sehen gewesen.
Soweit zum mechanischen Problem, was im Endeffekt aber nicht der Grund für mein "Geschwindigkeits/Kraftproblem" war.
Irritiert hat mich, dass ich 20 Sekunden länger brauche trotz gleicher Einstellungen und Behebung des mechanischen Problems. Es läuft nun wirklich alles spielfrei und ohne Probleme.
Ich habe dann nochmal in die Einstellungen des USN-RC-2 bzw. IR-16-2 geguckt und ein wenig getestet.
Die Einstellung "Geschwindigkeit" beeinflusst nur die Reaktionszeit auf eine Aktion an der Fernsteuerung - ich habe das im Endeffekt auf schnellste Einstellung gelassen, da mir das am Besten gefällt. Mit der Laufgeschwindigkeit hat das aber nichts zu tun.
Da diese Einstellung also auch nichts half, habe ich einfach mal den Haken für "erweiterter Servoweg" gesetzt, sodass ich als unteren Wert 700ms statt 1.000ms und als oberen Wert 2.300ms statt 2.000ms einstellen konnte und auch habe.
Ein Test danach brachte dann folgendes Video zustande:
Scheinbar braucht also der Beier Mini MFR-1210 nicht den erweiterten Servoweg... oder aber der Hinweisgeber im anderen Forum hat selbigen doch eingestellt und sich auf meinem oberen Screenshot von meinen Einstellungen im USM-RC-2 verguckt
So oder so ist mein Problem damit aber gelöst, denke ich, und es kann weitergehen.
Was so eine kleine Einstellung doch für einen Aufwand von einer Woche auslösen kann...